摘要:選取安徽褐煤為原料煤,在不同溫度下用催化裂化油漿對(duì)其進(jìn)行溶脹處理,再將體系進(jìn)行加氫共煉反應(yīng),以考察煤的溶脹對(duì)煤/油加氫共煉反應(yīng)中干基無灰煤轉(zhuǎn)化率的影響,并通過激光粒度儀、比表面和孔隙度儀、SEM、XRD、FT-IR等分析手段對(duì)比了溶脹前后褐煤及反應(yīng)殘?jiān)慕M成和結(jié)構(gòu)變化。結(jié)果表明:油煤漿中的褐煤在200℃和300℃下均出現(xiàn)溶脹現(xiàn)象,伴隨有輕微的轉(zhuǎn)化,但在300℃下褐煤的溶脹現(xiàn)象更為明顯,且300℃溶脹處理后進(jìn)行加氫共煉反應(yīng),體系的干基無灰煤轉(zhuǎn)化率由88.67%增至94.58%,反應(yīng)殘?jiān)坑?.12%降至2.73%。由表征分析可知,溶脹處理后褐煤的平均粒徑、比表面積和孔體積增大,表面粗糙程度增加,孔隙結(jié)構(gòu)增多。此外,溶脹處理后的反應(yīng)殘?jiān)c未溶脹處理的反應(yīng)殘?jiān)啾戎炬溩兌?支鏈化程度降低,縮合程度降低,且300℃溶脹后殘?jiān)姆枷悱h(huán)取代度提高。證實(shí)溶脹處理增加了褐煤與活化氫的接觸面積,增多了褐煤的加氫活性位點(diǎn),有利于促進(jìn)煤中有機(jī)質(zhì)組分的轉(zhuǎn)化并抑制稠環(huán)烴類的縮合,從而提高了轉(zhuǎn)化率,降低了殘?jiān)俊?/p>
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